1、出差报告 出差时间: 2017年 月 至 日 出差路线: xxxx- xxxx - xxxx - xxxx 出差目的: 到 公司 薯业谈红薯淀粉合作事宜,考察四平盐厂 出差内容: 5月 23日: x县公司 薯业讨论红薯淀粉的品质问题 ; 上午:驱车前往宜宾 x县 途中,于中午 13:00左右到达; 下午:与 x县公司 薯业李经理和黄总一起讨论了 公司 红薯淀粉的质量问题。之前 公司 科技公司通过 公司 薯业采购的红薯淀粉存在的质量问题如下: 我 : 1. 细度未达到合格的标准,标准中用 100 目筛选合格为 98.5%,一级品为 99%,客户测试为 96-97%左右,不合格 ; 2. 有灰色不
2、容的杂质,有肉眼可分辨的杂质,灰色不容杂质是由于筛选问题,肉眼可见杂质 还有可能是封装工艺不合格造成的。标准中为无肉眼可见杂质,不合格; 3. 斑点(单位面积内的杂质率),标准中合格为 9,一级品为 5,客户测试为 11,不合格; 4. 供货的生产批次有多个,有跨幅几个月的混货现象,以至 于质量不统一,给客户供货不规范的体验,客户反映使用起来很不放心; 5. 产品的包装袋,很容易受潮; 6. 水分,灰分,客户没有反馈,但希望工厂按标准执行,客户反映细度不够肯定 有水分偏高的影响,会造成颗粒粘连,但是没有再次 提供测验报告; 7. 生产日期打码,希望能打在清晰可见的地方,原先打在封口处的小标签上
3、,造成封口后无法看清生产日期的现象。 针对以上问题一一与 公司 薯业管理层进行了商讨,总结存在的问题如下: 一是设备老化问题:据李经理反映,所有设备基本都已超过十年的使用周期,大部分设备技术落后、年久失修、效率骤降、生锈掉渣等;与同类红薯淀粉的设备及产能相比,我们基本没有任何优势; 二是生产现场管理问题:关于生产的产品有异味、有异物、打码不清晰、生产批次混乱等问题,基本都出在管理上,出现在员工不按标准操作上。 以上问题 公司 薯业在对外销售过程中,也同样面临这样的问题,导致销量一直无法有效提升,客户反馈越来越差。 5月 24日: 公司 薯业生产线实地考察,四平盐厂考察; 上午:到 公司 薯业生
4、产一线进行实地考察,从 红薯脱粉池到制粉的整个过程,都让人对红薯淀粉的品质堪忧。脱粉收购量小、产能不足、脱粉储备容易变质发酸、缸体生锈掉渣、人员操作不规范等,任何一个方面都无法保障我们的有序合作; 下午:驱车前往四平盐厂,与厂长邹厂长进行了会面,四平盐厂年产值 20 万吨,上要供给宜宾地区,今年准备再建一条生产线,产能拟消化到成都地区。目前考察之后,主要谈了价格。 根据本次出差, 最后确定的结果如下 : 1、 x 县公司 薯业的红薯淀粉品质改善不可能短期内完成,故不做为主要合作单位, 但与 公司 薯业一起讨论设备改善及团队管理能力提升方面的解决方案制定,向集团公司提报。待公司有了明确意见再确定是否长期持续合作。我们将在六月内找到省内的另外一家红薯淀粉生产厂谈深度合作。 2、 四平盐业的食盐价格在宜宾地区还是很有优势的,故与 x 县公司 薯业讨论合作,通过李经理他们来推广食盐代销,有机会做到 30-50 元 /吨的价差,成都地区还需要四平做好了打市场的准备再出让出厂价,我们还有机会再合作 。 本次出差产生的费用: 1、 自驾车油费 : 700公里 *0.6元 /公里 =420元 (有油票) 2、 过路费: 260元( ETC) 3、 住宿: 一 晚 115 元( 打折无票 ); 4、 餐费: 无票,按公司标准执行 。 请领导审批。 出差人: